浓液浓缩减量:流程短、成本低

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浓液浓缩减量:流程短、成本低

含盐高COD废水通过特制合金膜进行盐料分离,实现资源化,减量化。即浓水侧高盐低COD,水可以顺利进蒸发系统,浓缩倍数高,淡水测含COD物料成分,可以进入生化或回生产工艺使用。
含盐废水蒸发浓缩液产生的路径:前处理+膜浓缩+蒸发结晶。最后一步的蒸发结晶过程中,随着浓缩液中杂质离子和有机物的富集,会导致结晶盐品质降低,设备结垢严重影响连续稳定运行,蒸发效率下降,甚至不能蒸发。因此需要考虑外排一定量的浓缩液,来维持系统的平衡和连续稳定运行。这部分浓缩液的处理一直以来都是大部分企业的难题。通过我们采用新化学工艺方式,提高溶解度,蒸发效率提升,可提高浓缩倍数,可直观直接减少浓缩液量的产出。
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蒸发浓缩液减量—有机固液分离与减量工艺流程

浓缩液减量减碳

一、 浓缩液产生与处理现状:

1. 含盐废水的蒸发浓缩液产生路径:前处理+膜浓缩+蒸发结晶,在最后一步的蒸发结晶过程中,随着母液中杂质离子和有机物的富集,会导致结晶盐品质降低,设备结垢严重影响连续运行,蒸发效率下降,甚至不能蒸发,因此,需要考虑外排少量的浓缩液,来维持系统的平衡和连续稳定运行,这部分浓缩液的处理一直以来都是大部分企业的处理难题。

2. 目前蒸发富集浓缩液的处理,常用的4种工艺:喷雾干燥技术、微波干燥技术、滚筒干燥技术、真空耙式干燥技术


二、 化学方式提高盐分溶解度使浓缩液减量小试实验案例

原水不加药的效果,

100ml浓缩至20ml

杯底有明显白色结晶析出。

加药剂500PPM

100ml浓缩至20ml

无明显块状结晶析出,杯底有少量沉淀。

金城医药化工小试实验照片

原水不加药的效果,

100ml浓缩至20ml

浓缩液浑浊,结晶析出量大

加药剂300PPM

100ml浓缩至20ml

浓缩液清澈,结晶析出量较少

加药剂500PPM

100ml浓缩至20ml

浓缩液清澈,结晶析出量较少

金嘉利化工小试实验照片

原水不加药的效果,

100ml浓缩至绝干

结晶析出量大,杯壁上有大量结晶析出,整体干燥产物为黑色

加药剂300PPM

100ml浓缩至绝干

结晶析出量大,杯壁上有少量结晶析出,整体干燥产物为褐色

加药剂500PPM

100ml浓缩至绝干

结晶析出量大,杯壁上有少量结晶析出,整体干燥产物为深黄色

山东尚舜化工实验照片

原水不加药的效果,

100ml浓缩至20ml

杯底有明显白色结晶析出,底部颗粒垢较为明显。

加药剂500PPM

100ml浓缩至20ml

有少量状结晶析出,杯底有少量沉淀,浊度略低。

鲁西化工小试照片

原水不加药的效果,

100ml浓缩至20ml

有明显结晶析出。

加药剂500PPM

100ml浓缩至20ml

无结晶析出,水样较为清澈。

金城医药化工小试实验照片

中试试验产生的上清液与待蒸发原液按1:6混合后,浓缩至进料量20%的浓缩试验。该试验产生的浓缩液底部沉淀为絮状物,轻轻摇晃即可分散在液体中,试验过程及放置过程中无结垢和固体结晶物产生。

鲁西化工小试实验照片

三、 浓缩液减量的现场工艺图

蒸发前端加药流程



蒸发后端加药流程


四、 化学药剂的五种功能

1、此药剂的功能是第一步对有机物有断链粉碎分解作用,通过沉降絮凝移除大部分有机物防止结焦,阻垢机理为非鳌合物理离子隔离阻垢;

2、药剂成分可在300℃高温运行环境下有效成分不分解,会继续存在于液体中,当进入换热器后或进入蒸发器后会继续分解残留有机物;

3、药剂中的物理粒子隔离阻垢成分会完全隔离所有离子,使其不结合也就能达到不结垢的目的,能有效的控制无机及有机物凝结,有效隔离水中钙、镁等离子、阻止碳酸钙及硫酸钙结垢;

4、广泛用于高温锅炉、多效蒸发器MVR 蒸发器的阻垢,不用担心频繁堵塞换热器和蒸发器,解决了业内最难解决的问题;

5、具备防止腐蚀金属的作用,可以延长系统清洗周期3~5倍甚至不清洗,延长设备的使用寿命,降低运行成本。

五、 化学方式减量的几大优势

1、 可以直接通过使用药剂,减少50%-80%的浓缩液产生

2、 设备所需投资极低,使用方法便捷,可以适用几乎所有的工艺流程

3、 效益产生所需时间周期非常短,

4、 提升蒸发系统效率,不腐蚀设备

5、 减少蒸发器在相同时间周期内的的清洗次数

六、 运营及上机案例

1. 鲁西化工集团股份有限公司2. 金嘉利化工科技有限公司

鲁西化工——现场实验照片

金嘉利化工——现场实验照片

3. 山东金城医药集团股份有限公司4. 新华制药股份有限公司

金城医药照片

新华制药照片

七、 技术授权