蒸发浓缩液减量—有机固液分离与减量工艺流程
浓缩液减量减碳
一、 浓缩液产生与处理现状:
1. 含盐废水的蒸发浓缩液产生路径:前处理+膜浓缩+蒸发结晶,在最后一步的蒸发结晶过程中,随着母液中杂质离子和有机物的富集,会导致结晶盐品质降低,设备结垢严重影响连续运行,蒸发效率下降,甚至不能蒸发,因此,需要考虑外排少量的浓缩液,来维持系统的平衡和连续稳定运行,这部分浓缩液的处理一直以来都是大部分企业的处理难题。
2. 目前蒸发富集浓缩液的处理,常用的4种工艺:喷雾干燥技术、微波干燥技术、滚筒干燥技术、真空耙式干燥技术
二、 化学方式提高盐分溶解度使浓缩液减量小试实验案例
原水不加药的效果, 100ml浓缩至20ml 杯底有明显白色结晶析出。 | 加药剂500PPM 100ml浓缩至20ml 无明显块状结晶析出,杯底有少量沉淀。 |
金城医药化工小试实验照片
原水不加药的效果, 100ml浓缩至20ml 浓缩液浑浊,结晶析出量大 | 加药剂300PPM 100ml浓缩至20ml 浓缩液清澈,结晶析出量较少 | 加药剂500PPM 100ml浓缩至20ml 浓缩液清澈,结晶析出量较少 |
金嘉利化工小试实验照片
原水不加药的效果, 100ml浓缩至绝干 结晶析出量大,杯壁上有大量结晶析出,整体干燥产物为黑色 | 加药剂300PPM 100ml浓缩至绝干 结晶析出量大,杯壁上有少量结晶析出,整体干燥产物为褐色 | 加药剂500PPM 100ml浓缩至绝干 结晶析出量大,杯壁上有少量结晶析出,整体干燥产物为深黄色 |
山东尚舜化工实验照片
原水不加药的效果, 100ml浓缩至20ml 杯底有明显白色结晶析出,底部颗粒垢较为明显。 | 加药剂500PPM 100ml浓缩至20ml 有少量状结晶析出,杯底有少量沉淀,浊度略低。 |
鲁西化工小试照片
原水不加药的效果, 100ml浓缩至20ml 有明显结晶析出。 | 加药剂500PPM 100ml浓缩至20ml 无结晶析出,水样较为清澈。 |
金城医药化工小试实验照片
中试试验产生的上清液与待蒸发原液按1:6混合后,浓缩至进料量20%的浓缩试验。该试验产生的浓缩液底部沉淀为絮状物,轻轻摇晃即可分散在液体中,试验过程及放置过程中无结垢和固体结晶物产生。 |
鲁西化工小试实验照片
三、 浓缩液减量的现场工艺图
蒸发前端加药流程
蒸发后端加药流程
四、 化学药剂的五种功能
1、此药剂的功能是第一步对有机物有断链粉碎分解作用,通过沉降絮凝移除大部分有机物防止结焦,阻垢机理为非鳌合物理离子隔离阻垢;
2、药剂成分可在300℃高温运行环境下有效成分不分解,会继续存在于液体中,当进入换热器后或进入蒸发器后会继续分解残留有机物;
3、药剂中的物理粒子隔离阻垢成分会完全隔离所有离子,使其不结合也就能达到不结垢的目的,能有效的控制无机及有机物凝结,有效隔离水中钙、镁等离子、阻止碳酸钙及硫酸钙结垢;
4、广泛用于高温锅炉、多效蒸发器MVR 蒸发器的阻垢,不用担心频繁堵塞换热器和蒸发器,解决了业内最难解决的问题;
5、具备防止腐蚀金属的作用,可以延长系统清洗周期3~5倍甚至不清洗,延长设备的使用寿命,降低运行成本。
五、 化学方式减量的几大优势
1、 可以直接通过使用药剂,减少50%-80%的浓缩液产生
2、 设备所需投资极低,使用方法便捷,可以适用几乎所有的工艺流程
3、 效益产生所需时间周期非常短,
4、 提升蒸发系统效率,不腐蚀设备
5、 减少蒸发器在相同时间周期内的的清洗次数
六、 运营及上机案例
1. 鲁西化工集团股份有限公司 | 2. 金嘉利化工科技有限公司 |
鲁西化工——现场实验照片 | 金嘉利化工——现场实验照片 |
3. 山东金城医药集团股份有限公司 | 4. 新华制药股份有限公司 |
金城医药照片 | 新华制药照片 |
七、 技术授权